(来源:黑龙江日报)
转自:黑龙江日报
□郭春峰 本报记者 崔立东
2025年年初,龙煤双鸭山矿业公司东荣一矿的煤场里,十几万吨低质煤堆积如山,在买方市场“提质限量降价”的背景下,无人问津。
半年后,依旧是这个煤场,景象却判若云泥。低质煤通过精准分选与高效配洗,摇身一变成为适销煤。轰鸣作响的传输带将洗选后的动力煤持续不断地装车发运。
这场逆袭的背后,是一座沉睡了8年的选煤厂和一场与时间赛跑的提升煤质攻坚战。
有煤“卖不出” 让企业更困难
2025年,煤炭市场供大于求态势依然持续。
对于开采了78年的龙煤双鸭山矿业公司而言,随着开采深度增加、地质条件日益复杂,公司大部分生产矿的煤质都在变差。而市场对产品质量的要求却越来越高,“有煤卖不出”,使公司煤炭销售陷入困境,不断逼近企业经营“警戒线”。
东荣一矿的情况最为严峻。矿里积压着10多万吨平均热值在3000大卡的劣质煤,既占用资金,又存在自燃风险。
怎么办?
公司主要领导多次组织市场调研、走访用户、现场办公,寻找破局之道。最终,目光聚焦到了东荣一矿那座闲置了8年的选煤厂。
“通过洗选排矸提质,把低质煤热值提升到市场需要的动力煤标准,这是我们唯一的出路。”在公司提升煤质专题分析会上,公司和矿领导班子意见高度一致。
当前面临着控制系统老化、零部件缺失等诸多难题,原计划3个月的工期能否按时完成?一系列技术难题又该如何破解?
负责该项目建设的机电设备安装公司机电副经理易春雷明确表态:“时间紧、任务重,就一个字——干!”
30天,让沉睡8年的厂房醒过来
2025年6月初,东荣一矿选煤厂恢复工程正式启动。公司成立工作专班,由公司主要领导负总责,主管领导牵头抓,倒排工期、挂图作战,保证每个施工环节高效衔接、有序运行。
机电设备安装公司抽调60余名骨干力量,三班倒,24小时不停工;双煤机电公司开足马力,争分夺秒加工紧缺部件;物资供应部开启“绿色通道”,全力保障物资、设备供应;选煤公司选派技术骨干,提供全过程技术指导……一场与时间赛跑的“大会战”在这座老厂房里打响。
恢复生产,既要速度,更要质量。技术团队结合东荣一矿实际情况,在恢复生产的基础上进行了一系列技术改造和创新:将原有的中煤直线振动脱水筛改为卧式振动离心机,使精煤掺配后的水分从11.5%下降到8.9%;在跳汰机与脱水分级筛之间增设一台固定脱水筛,加强脱水效果,使精煤水分降低、达到产品要求;根据原煤筛分浮沉实验结果,对跳汰机进行技术升级,提高分选效率;采用双层二次破碎工艺,保证跳汰机破碎粒度小于50毫米。
“有的是我们自主创新,有的在龙煤集团选煤生产史上还是首次。”选煤公司机电副总工程师张国良说,“这不是简单的恢复,而是一次全面的升级。”
2025年7月1日,东荣一矿选煤厂正式启动生产。原计划3个月的工程量,仅用1个月时间便提前完成各项设备升级安装任务,一次试车成功,实现了“恢复即稳定、启动即高效”的目标。
以市场为导向 用好产品赢回市场
煤质提升带来的变化,是实实在在的。
通过合理调整分级筛孔尺寸,控制筛下物热值,调整入洗原煤比例,实现洗后精煤与筛下物掺配,东荣一矿生产的动力煤3#,矸石平均灰分保持在85%以上,达到了同等投入选煤厂的较高水平。原煤平均热值提升到4100大卡,迎合了市场需求。
更让人欣喜的是,那10多万吨曾经的积压煤,通过洗选加工合理调配,全部售罄。“如今,东荣一矿产品结构不断优化,客户定制化需求响应速度显著提升。”东荣一矿选煤厂厂长周宽说,“选煤厂的启动还有效解决了原煤落地、倒运、堆存过程中产生的扬尘问题,降低了因原煤长时间堆存造成自燃的风险,杜绝了因风吹雨淋造成的损失。”
成功的经验正在广泛推广。借鉴东荣一矿的成熟做法,东荣三矿、东荣二矿已启动恢复改造选煤厂工程。这两个选煤厂投产后,将进一步提升动力煤质量,增强产品适应市场的能力。
与此同时,在双阳煤矿、新安煤矿建设了地面煤场筛分系统,安装了橡胶型弛张筛及转运皮带,两个矿日均筛分原煤都达到了2000余吨,提高商品煤热值500大卡。
“如今,不是生产什么煤,才卖什么煤,而是围绕市场转,市场需要啥煤,我们就提供啥煤。”这句话,如今已在双鸭山矿业公司成为了现实。
市场的寒意仍未消散,但龙煤双鸭山矿业公司已然探寻出一条突围之道。这条道路的核心,便是“以质取胜,向管理要效益”。
对于处于困境中的煤炭企业而言,双鸭山矿业公司的探索,或许能提供一些启示:真正的出路,不在于等待市场回暖,而在于能否主动求变、精准施策,用好产品赢得市场的尊重。
在“寒冬”中破局,靠的是清醒的头脑与果断的行动。双鸭山矿业公司以洗选提质增效为突破口,将存放的低热值煤变为适销产品,不仅盘活了存量资源,更增强了企业竞争力,也为行业提质增效提供了实践样本。