近日,井巷公司钻井项目部再次传来好消息,在涡西坑口以东彭俊华SK21-2003钻井水平钻机平台,20级一脉冲。20天下了123米套管,高标准完成了350米孔的施工任务。
SK21-2003钻井施工初期,井内“卡钻”给团队带来了挑战。钻至120米后仍为页岩,井内事故率高,井内断层井壁不稳定,井内碎石掉落。但是每次钻孔只需要突破几毫米,需要我们付出很大的努力。一个班次后只有3米的进尺,很难收集岩心。
针对井眼遇到破碎带容易坍塌,套管下入阻力大的情况,队员们没有退缩,而是向项目部汇报。为突破技术瓶颈,加大创新力度,项目部抽调精兵强将,成立攻关小组,针对项目推进难点,组织技术攻关,优化施工方案,着力解决施工现场存在的问题。为提高钻井施工成功率,提前分析钻井断层位置,缩小软硬替换段距离,避免塌井,提高下套管成功率,确保钻井满足要求。“我们从钻机操作、钻开、施工报告、现场交接班等方面提前制定了两项保障措施,为我们跨越120米这个坎打下了坚实的基础”。分管项目部的技术副经理王在红说。
一是坚持科技创新导向,探索套管过断层技术难点,进行攻关。经过分析研究,过断层后用95钻杆做套管,然后用75钻杆在95套管内钻进。为保证钻探施工顺利进行,坚持交接班和日报总结进度,随时掌握孔内动态,发现问题立即采取措施,坚持小问题,及时总结施工;在钻井施工过程中,采用来回拉动钻杆,通过钻井控制WOB和机械钻速的方式,排除“拦路虎”,不断提高技术水平和施工能力。
第二,采用泥浆护壁的方法,施工时合理调配泥浆比例。钻的时候是正循环。泥浆从钻杆进入钻孔,然后钻孔中的泥浆与泥浆一起被淹没,从套管的泥浆孔流入泥浆池,沉淀后再从钻杆进入钻井循环。泥浆的作用是在钻进过程中,在孔壁上形成一层泥浆膜,可以润滑钻杆和减少磨损,保护孔壁,防止孔壁坍塌,保证所钻钻孔的裂缝得到修补而不渗水。
三是进一步优化资源配置和高效建设。工时不够,采用两班倒施工,保证施工能力满足进度要求,保证工程整体进度。虽然增加了工作量和劳动强度,但保证了取芯质量,为全面完成年度施工任务提供了有力保障。
该水平钻井工程进一步深化了“以孔代巷”技术的推广应用,为后续钻穿断层、破碎带、下套管等施工技术积累了宝贵经验,有效降低了施工成本,实现了施工优化,标志着水平钻井工程迈上了一个新台阶。