大庆油田:从手动到自动,注水技术的飞跃
创始人
2025-04-09 11:16:55

中新网大庆4月9日电 (王立峰 王玉)9日,在大庆油田采油五厂工艺研究所工艺室里,刘双新正紧盯着电脑屏幕,上面跳动的数据,是他和团队日夜牵挂的“宝贝”。屏幕连接着井下智能注入系统,这看似普通的系统,却是大庆油田注水技术革新的关键。

大庆油田的技术人员在杏南油田试验电控注水技术 王立峰 摄

大庆油田注水开发已超60年,如今平均含水率超95%,进入特高含水开发后期。注入井层间差异大、平面矛盾突出,部分区域注入井时率低,无效注水成了油田开发的“拦路虎”。分层注水虽能解决这些难题,但常规注入井测调时,测试工具需反复起下,调配难度大、效率低,资料还不连续,难以满足精准挖潜需求,测试需求与人员短缺的矛盾也日益尖锐。

为突破困境,大庆油田技术人员开启了电控注水技术的攻关之旅。“电控注水技术的核心,是给注水井装上‘智能大脑’。”刘双新介绍道。他们将计算机网络通信技术、智能控制技术与注水开发技术深度融合,和生产厂家携手,成功研发出井下智能配水器。以“流量+压力”双向编码传输取代传统压力编码传输,注水量测试调节精度大幅提升。

这项技术的工作原理并不复杂:地面调控发出指令,电缆供电并传输信号,控制井下配注器实现分层压力测试与流量调配。这一变革带来诸多优势:细分层间距不再受投捞限制,分层更精细;实时连续录取流量及压力,资料更精准;可随变随调无需测调设备,调整更精确;自动化调节单井生产参数,用工更精简。单层最小配注水量可达5方,单层调配精度达±10%,使用寿命超5年。

如今,电控注水技术已在杏南油田130口井应用。“以前常规水井调整注水量,得好几个人上井作业,3天才能完成,特殊井测调成功率还低。”技术人员滕海滨感叹,“现在,一个人在电脑前,两小时就能完成远程配水调节,太方便了!”注水合格率较常规提高近20个百分点,测调效率提高7倍以上,人员和设备投入大幅缩减。

电控注水技术还实现了多种自动化控制功能,自动程控、巡检、测压、报表、校准等,为数字化油田建设添砖加瓦。虽然还处于前期推广阶段,但它带来的便捷与高效,已看到了油田未来发展的新希望,开启了大庆油田从“手动”注水迈向“自动”注水的新篇章。(完)

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