转自:大庆网
原标题:自主研发!低油水比油基钻井液体系为古龙页岩油效益开发提供新途径
近日,由大庆钻探工程技术研究院研制的低油水比油基钻井在GY2-Q9-H85井成功开展现场试验,助力该井三开井段顺利完钻,取得显著成效,标志着大庆钻探工程有限公司油基钻井液技术取得重大进展,为古龙页岩油效益开发提供了新途径。
面对古龙页岩油储层埋藏深、低油水比油基钻井液乳化稳定性差、流变性控制难度大等技术难题,大庆钻探工程技术研究院科研团队历时近一年的攻关,成功突破低油水比条件下乳化稳定性与流变性协同控制技术瓶颈。
相比于普通油基钻井液体系,低油水比钻井液体系综合成本低,但乳化稳定性不易控制。他们通过研制高效乳化剂增强体系乳化稳定性,采用流型调控技术实现体系粘切优化,成功攻克低油水比条件下油水乳状液稳定性差、流变性不易控制等难题,综合性能与普通油基钻井液基本相当,并具有明显的成本优势。
在GY2-Q9-H85井现场施工过程中,钻井液公司技术专家与工程院科研人员紧密配合,通过精细化组织、优化老浆与胶液配比、强化现场钻井液性能监测等一系列措施,采取钻井液胶液油水比70:30,全井油基钻井液油水比始终控制在75:25左右,钻井施工过程中未出现油水分层、页岩复杂层剥落、掉块等现象,起下钻作业顺畅,助力该井三开8.42 天顺利完钻。
更为重要的是,其成功应用突破了油水比75:25的技术红线,为后续开展70:30乃至更低油水比体系研发奠定了坚实基础。
这一钻井液体系成功试验为更低油水比油基钻井液现场试验奠定了基础,同时也为大庆钻探降本增效提供了有力技术支撑。
记者:张幸福
图片:通讯员 杨晓丹